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脱水工段彻底解决精矿池底部渗水问题

发布日期:2026/5/13 发布人:管理员

铁精粉产品质量稳定是保障外销发运,树立良好口碑的核心关键。近期,在铁精粉常态化发运作业过程中,行车工发现一项突出问题:随着发运作业持续推进,精矿池底部物料湿度异常偏高,部分区域铁精粉泥泞潮湿,甚至出现大面积明水现象,对公司产品质量及生产经营效益造成负面影响。

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根治精矿池底部铁精粉返潮积水问题,脱水工段迅速成立专项排查整改小组,聚焦精矿池底部物料湿润、出现明水的核心症结,全面开展溯源分析、现场排查与专项修复工作,立即结合选矿生产工艺流程、物料存储规律,逐项梳理可能导致底部积水潮湿的各类诱因。首先,小组将排查重点锁定为核心脱水设备——陶瓷过滤机,重点核查设备生产工艺及运行状态。经现场跟踪设备全程作业流程发现,陶瓷过滤机开机启动初期,受设备通水预热、滤板润洗等工况影响,会产生短暂、少量的流水现象。但该部分水量极小、持续时间短,仅为开机阶段正常工艺水流,可快速被表层物料吸收挥发,无法造成精矿池底部大面积、持续性潮湿积水问题,由此排除了陶瓷过滤机生产工艺异常导致故障的可能性。在设备工艺因素排除后,小组成员结合物料存储特性展开进一步分析。有人提出,铁精粉长期堆放未及时发运,物料层层堆积压实后,自身所含水分会受重力作用持续向下渗透、沉积,最终导致底部物料湿度升高,这也是选矿生产中较为常见的物料返潮原因。经核查现场堆存情况,长时间堆积确实会造成底部物料轻微返潮,但自然重力渗水渗透速度缓慢、积水范围有限,仅会造成底层物料微湿,无法形成大面积湿润、底部积存明水的严重问题,因此物料长期堆存渗水仅为次要诱因,并非核心根源。

两次排查分析均未找到问题症结,为彻底查清隐患根源、杜绝问题反复,专项小组决定开展全方位、无死角的现场实地排查,深入精矿池底部核查基础设施状态。为保障排查作业安全、扫清排查障碍,由行车工操作抓斗设备,逐层、彻底清理转运精矿池内部剩余铁精粉,将池内物料全部清空,为人工进场排查创造安全作业条件。物料清理完毕后,专项小组成员通过安全梯有序进入精矿池底部,对池底基底和铺设结构等区域进行逐寸细致排查、反复核验。经过细致勘查,最终精准锁定故障核心原因:精矿池底部铺设结构不够严密,底部过滤水沟存在缝隙漏洞,沟内积水持续向精矿池底部渗透,长期渗漏积水无法及时排出、不断淤积,最终造成池底铁精粉大面积受潮、积水起明水等现象。找准根源后,专项小组立即制定针对性修复方案,迅速启动精矿池底部防渗堵漏修复作业。现场人员分工协作、紧密配合,严格按照维修施工标准,对池底铺设不严区域、渗水缝隙进行全面整改,对过滤水沟渗漏点位进行封堵加固,重新规整池底防渗、排水结构,彻底解决底部渗水隐患。修复作业全程高标准、严要求,严把施工质量关,杜绝二次渗漏问题。

经过全员的通力协作、连续奋战,精矿池底部渗水隐患修复工作圆满完成,铁精粉湿度指标完全符合生产标准和钢厂接收要求,产品质量得到全面保障。

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